達(dá)州鋼鐵改進(jìn)優(yōu)化齒輪箱三級軸 創(chuàng)效約11萬元
近日,達(dá)州鋼鐵軋鋼廠通過采取一系列技術(shù)措施,消除了一棒9H、11H、13H齒輪箱運行隱患,不僅提升了生產(chǎn)效率,還可為企業(yè)創(chuàng)效約11萬元。
據(jù)悉,此前軋鋼廠一棒9H、11H、13H齒輪箱三級齒輪與軸竄動,運行聲音大,設(shè)備運行存在隱患。經(jīng)技術(shù)人員多次檢查發(fā)現(xiàn),三級軸與齒輪配合過盈量不夠,采用的配合公差為H7/p6,導(dǎo)致在長期運行中造成磨損,進(jìn)而發(fā)生竄動。
針對這一問題,技術(shù)人員通過拆解檢查已經(jīng)下線的13H、7H齒輪箱三級軸,測量齒輪安裝孔尺寸和軸尺寸,發(fā)現(xiàn)軸鍵槽開裂,軸無法再修復(fù)使用。為了減少備件采購成本,技術(shù)人員決定以齒輪現(xiàn)有軸孔為參考基準(zhǔn),在保證安裝的前提條件下,將原軸公差p6改成u6,適當(dāng)加大軸的過盈量,增加傳動的承載能力,減小齒輪與軸之間的竄動量,從而提高齒輪箱運行的穩(wěn)定性。軋鋼廠利用較長的檢修時間,將改進(jìn)后的三級軸上線測試,通過試車運行,齒輪箱的運行聲音大幅降低,設(shè)備運行穩(wěn)定。
此次技術(shù)改造的實施,保障了設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,為一棒生產(chǎn)效率提升奠定了堅實基礎(chǔ)。未來,軋鋼廠將繼續(xù)加強技術(shù)創(chuàng)新,不斷提升設(shè)備管理水平,為推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
通訊員:袁偉瓏
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